一粒尘埃,就会让列车制动系统失效,制动阀对列车安全起着至光重要的作用。铁路检修工人在104型号制动阀检修作业中要使用“三双手套”,以精益作业保证检修质量。1月25日,记者来到昆明车辆段制动阀检修组,探究制动阀检修的秘密。 上午8时,制动阀检修工曹华昆开始了一天的工作。他先要对制动阀进行分解,这时他使用较脏的帆布手套。“这些手套是其他岗位用后,淘汰下的手套,这样既节约了成本,又满足了工作需求。”曹华昆说,“别看制动阀大小和足球差不多,却有20多公斤重。“ 一个制动阀共有112个零件,仅弹簧就有9种,最小的弹簧直径只有4毫米,分解完毕后,检修工曹华昆将所有零件认真摆放在固定的位置。曹华昆介绍,零件要经过清洗、测量、研磨等过程,共要完成398道工序。 接下来,曹华昆用溶剂汽油对分解的零件进行泡洗和冲洗。这时,他换上了橡胶手套,这样既能牢牢地握住清洗的零件,又能防止汽油对手的腐蚀,但是清洗场所仍弥漫着刺鼻的汽油味。曹华昆仔细地对86个零件进行泡洗和冲洗,还拿出通针对制动阀体上0.8毫米的孔进行清洁。 之后,曹华昆打开了风枪。伴随着刺耳的声音,高速的空气从风枪口喷出,将配件上的汽油吹干净。曹华昆再用除锈器对阀体上的锈蚀进行打磨。在这个过程中,小小的检修室充斥着巨大的噪音,记者退避三舍,曹华昆则提前戴上耳塞,防止噪音对耳膜的伤害。为了防止清洗后的零件受灰尘污染,小的零件整齐放入有18个格子的零件配送盒,大的零件则用塑料袋进行封装。 在整个检修过程中,难度最大的要数研磨和组装环节了。由于制动阀是靠空气传力产生作用,对配件的气密性要求非常高,所以要对零件进行高精度的研磨。 曹华昆换上了非常干净的帆布手套后,先对用来研磨的油石进行校验,然后开始对零件进行研磨。为了防止研磨过程中,制动阀在作业台上移动,检修组工长杨丛喜自创了磁力作业台,将制动阀地稳稳地吸在了作业台上。整个研磨过程,用了4块由粗到细的油石,将零件研磨得光滑如镜。 “会干是一回事,干好就难了。”从事制动阀检修21年,曹华昆仍感到巨大的工作压力,他说,“就算是一根头发丝的误差,也会影响制动阀的气密性,进而影响列车制动效果,发生事故后果将不可想象。” 制动阀检修来不得半点马虎,任何质量问题都会在装车前的25项检测中一览无疑,一旦发现问题都将返工。 曹华昆回忆,自己刚刚工作时,也曾心浮气躁,出过差错,但是经历挫折的他,渐渐磨砺出耐心、细致习惯。在过去的一年,经他检修的制动阀没有一个返修,也没出现任何质量隐患。 春运期间,昆明车辆段列车检修任务加大,曹华昆每天要检修4台制动阀,连续站立工作超过10小时。 中午12时,曹华昆还在忙碌,记者走出检修室时看到墙上有这样几个字,“产品要精研细磨,人品要精雕细琢。” |